FAGOR 8025MG數(shù)控系統(tǒng)在線切割改造中的應(yīng)用
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0 引言
有臺日本PC-300PCT型光電跟蹤火焰切割機。近幾年來,控制系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,配件買不到,已經(jīng)嚴重影響了正常生產(chǎn),但該機床的機械傳動系統(tǒng)具有良好的數(shù)控精度,可以改造成具有全功能的數(shù)控切割機。經(jīng)調(diào)研,選擇了西班牙產(chǎn)FAGOR 8025MG數(shù)控系統(tǒng),該系統(tǒng)具有穩(wěn)定性好,精度高,使用靈活方便,PLC功能強大,對用戶開放性好等優(yōu)點,且價格低,比較適合該機床的改造。但是由于FAGOR系統(tǒng)主要是針對車床、銑床來開發(fā)的,許多切割機的功能并沒有,需要我們進行二次開發(fā)。下面筆者就這些功能的二次開發(fā)介紹如下。
1 預(yù)熱功能
數(shù)控切割機在切割每個工件之前,必須對鋼板預(yù)熱,預(yù)熱時間根據(jù)鋼板的厚度、料質(zhì)等因素而定,因此一般不能在程序中設(shè)定,應(yīng)該由切割機的操作者在切割鋼板時來定,并能及時修改預(yù)熱時間,否則就會出現(xiàn)因沒預(yù)熱好而切不透鋼板、因預(yù)熱時間過長而燒壞工件和割嘴等問題。FAGOR 8025MG系統(tǒng)沒預(yù)熱功能,只能通過PLC編程來實現(xiàn),具體操作如下。
當編制工件程序時,在每個工件之前加一個M07功能。當加工程序執(zhí)行到M07時,系統(tǒng)處于等待狀態(tài)開始預(yù)熱,預(yù)熱的時間存在全局參數(shù)P100中,此參數(shù)由操作者根據(jù)實際情況切割時輸入,在執(zhí)行自動切割時,由PLC把此參數(shù)讀到R10寄存器中,同時在用戶界面的右上角顯示這個時間參數(shù)。例如,在P 100輸入8,加工程序執(zhí)行M07時,系統(tǒng)等待8 S,在這8 S內(nèi),割槍預(yù)熱鋼板,8S之后起車開始切割。在實際工作中發(fā)現(xiàn)有時操作者第一次輸入的時間參數(shù)并不一定準確,太長或太短。例如輸入8 S,但是實際的預(yù)熱時間要10S或者5S即可.這樣就需要人工及時干預(yù)。在FAGOR 8025MG的前板有2個按鍵:%+,%-,這2個鍵是給車、銑床主軸用的。切割機沒有主軸,我們可以用這兩個鍵來實現(xiàn)增加或減少預(yù)熱時間的功能。按一下%+鍵,預(yù)熱時間增加1 S,R1 0寄存器中的數(shù)據(jù)增加1S;按一下%.鍵,預(yù)熱時間減少1S,R10寄存器中的數(shù)據(jù)減少1 S。當實際的預(yù)熱時間與R1 0寄存器中的數(shù)據(jù)相同時,預(yù)熱結(jié)束開始走車。相關(guān)程序如下:
DFU MT=CNCRD(CUPl00.R10.Mloo)
INCYCLEANDDFUBl6R562ANDMT=MOVlRll
INCYCLEANDDFUB21 R562ANDMT=MOV一1R1l
INCYCLEANDMT=ADSRll R10R10=MOVORll
INCYCLEANDMTANDCPSRl0EOC2=M200=CPR20=CNCWR
(R10,GUPl00,Mloo)=RES MT NOT MT AND NOTT1=AUXEND
2 回退功能
回退功能在數(shù)控切割機中是經(jīng)常要用的功能,有時鋼板表面有氧化、割嘴線不好、氧氣純度有問題等都會引起割嘴熄火、切割不透,需要熄火。把割槍按原軌跡返回到?jīng)]有切割透的位置,重新預(yù)熱,切割。FAGOR 8025MG系統(tǒng)沒有這項功能,只能通過PLC程序來實現(xiàn)。在控制面板上設(shè)置一個“回退”按鈕,在自動狀態(tài)時,按下該按鈕向R E.TRACE信號輸出“1”,切割機按原軌跡回退,每次最多可退50段;松開該按鈕時,向sTOP信號輸出短暫的信號“1”,例如1 S,使系統(tǒng)處于暫停狀態(tài),為了能使系統(tǒng)連續(xù)多次回退,必須在向RETRACE信號輸出“1”時,同時向CYSTART信號輸出“1”,使系統(tǒng)處于自動狀態(tài),因為只有在自動狀態(tài)時,RETRACE信號才起作用。相關(guān)程序如下:
3 鋼板準直功能
在實際工作中,工人放置鋼板時,不可能把鋼板放置的非常直,這樣就需要工人反復(fù)多次調(diào)整鋼板的位置,以保證鋼板的邊緣同軌道平行。如果有鋼板準直功能,操作者就方便多了。FAGOR 8025MG系統(tǒng)沒有這一功能,只能通過PLC編程來實現(xiàn),具體方法如下:
編寫一個子程序,程序號9000,程序如下:
(SUB 9000)
(P 1 00=PPOSX)
(P101=PPOSY)
(P102=ATAN(P101/P100))
(RET)
操作方法:將割槍用手動方式對準鋼板左下角。將X、Y,軸清零,再將割槍移到鋼板邊緣上的任一點,將手動方式改為MDI方式,調(diào)用9000號子程序:(CALL9000),按循環(huán)起動鍵,執(zhí)行9000號子程序,最后在工件程序的開始處加上“G73 QP102”,啟動程序,這時坐標系已經(jīng)按實際需要發(fā)生旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為P102。
4 自動切割功能
在實際工作中,每個割槍上一般都配有一套高度自動調(diào)整裝置,用來調(diào)整割。
槍與鋼板之間的間距,使之在切割過程中基本保持一個定問距,不會因鋼板不平或變形而影響切割質(zhì)量。有了高度調(diào)節(jié)裝置,通過工件程序機及PLC程序的合理編程就可以實現(xiàn)全自動切割,減少人工干預(yù),提高切割速度和切割質(zhì)量。工件程序需要在第一個工件之前加M07,在工件結(jié)束之后加入M08,當程序執(zhí)行到M07時要執(zhí)行一系列動作,將高度調(diào)節(jié)裝置設(shè)置為自動狀態(tài),割槍自動找好與鋼板之間的間距,機床保持不動,等待預(yù)熱鋼板,之后打開切割氧氣,開始切割。當程序執(zhí)行完一個工件后遇到一個M0 8,這時關(guān)掉切割氧氣,將自動高度調(diào)節(jié)裝置設(shè)置為手動狀態(tài),將割槍提升到高位,然后快速走到下一個工件的切割起始位置,一直循環(huán)下去,直到工件全部切割完畢。具體程序如下:
16S AND r179 OR DFU M200)=SET041
OFUM080R18l=RES 041
M200為中間開關(guān)量,當執(zhí)行到M07后,預(yù)熱完成時,M200變?yōu)?,165為第一號槍被選中。SET 041向第41輸出點輸出1,打開切割氧氣。
MSTROBE OR SSTROBE 0R TSTROBE=TGl 1100 DFU MSTROBE AND CPS MBCD+EQ$7=SETMTDFUMT=SETMl07
165AND((M107AND 170)OR 175)AND NOT 185ANDNOT 187=036(CDFU MSTROBE AND CPS MBCD+EQ$8)ORDFUFHOUT OR DFU RETRACE=SETM8 TGl 5 8000DFUM8=RESMl07
M8 AND NOT TS=RES M8
當M07來時,向036輸出1,將調(diào)高裝置設(shè)置為自動狀態(tài);當M08來時,從1 07變成0,036輸出也變成0,調(diào)高裝置處于手動狀態(tài),割槍上升8 S。
5 結(jié)束語
通過對PLC程序的二次開發(fā),非火焰切割機專用數(shù)控系統(tǒng)替代了專業(yè)數(shù)控系統(tǒng),使該機床具備了數(shù)控切割機所有的功能,比選用專用的數(shù)控系統(tǒng)節(jié)約了大量資金,改造后的機床使用效果良好,運行穩(wěn)定,操作方便,生產(chǎn)效率高,取得了良好的經(jīng)濟效益。
(審核編輯: 智匯張瑜)
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