隨著汽車工業(yè)的迅速發(fā)展,汽車噪聲控制法規(guī)也越來越嚴格。發(fā)動機排氣噪聲是汽車的主要噪聲源,采用結(jié)構(gòu)合理的排氣消聲器是降低整車車外噪聲最簡單、最有效的途徑。而生產(chǎn)出質(zhì)量合格的消聲器需經(jīng)過嚴格的走向和氣密檢測。目前普遍是將彎管工件的走向槍測和氣密榆測分開進行,這是因為走向檢測的法蘭擋塊和氣密的堵頭集于一點,不易同時滿足走向檢測和氣密檢測要求。所以常常先進行工件的走向和螺栓孔徑的檢測,再搬運到氣密的檢測設(shè)備七進行檢測,但是當大批量牛產(chǎn)時常常引起誤工、誤時,效率低下,不利于產(chǎn)品快速流動,生產(chǎn)線上的產(chǎn)品積壓現(xiàn)象較為嚴重,使用價格較高的測漏儀還提高了生產(chǎn)成本。本設(shè)計需要解決的問題是提供一種彎管走向、氣密檢測設(shè)備以達到彎管的走向和氣密同時進行檢測的目的。
1 工藝過程與控制要求
1.1 消聲器走向、氣密檢測設(shè)備
消聲器走向、氣密槍測設(shè)備包括檢測臺,待測管件,伸縮氣缸,壓緊氣缸(圖1)。操作盤面上設(shè)置有接通或斷開PLC電源的開關(guān),啟動/停止開關(guān)、復(fù)位按鈕、壓力顯示屏、流量顯示屏、合格顯示燈及不合格顯示燈。其特征在于所述的檢測臺上設(shè)有滑軌,走向檢測塊和孔徑檢測塊通過待測管件與滑軌連接,待測管件與快允閥門和漏氣閥門連接,漏氣閥門與流跫傳感器連接,快允閥門與壓力傳感器連接,滑軌分別與伸縮氣缸和壓緊氣缸相連接,伸縮氣缸與壓緊氣缸垂直設(shè)置。由于氣密槍測與走向檢測融為一體,使得檢測方便,節(jié)省成本,提高了檢測效率。
1.2 工藝過程
消聲器的走向、氣密檢測設(shè)備,將待測消聲器放置在檢測臺上,把兩法蘭檢測塊推到進、出氣法蘭面檢測進、出氣法蘭面平面度以及總成走向是否符合標準要求,走向檢測完成后把兩法蘭檢測塊拉凹原位。對走向檢測合格的消聲器再進行氣密檢測,按下啟動按鈕,氣缸將滑軌七的兩法蘭檢測塊推開,并把檢測氣密的兩堵頭推到法蘭面,然后兩垂直滑軌的氣缸將兩堵頭推進使法蘭面堵住法蘭孔。檢測消聲器的氣密性時,先打開快充閥,在消聲器中迅速建立起30 kPa的壓力,壓力由壓力傳感器顯示,達到設(shè)定的壓力值后快充閥關(guān)閉,測漏閥打開,使得測試管件中的壓力維持在30 kPa,同時流毓傳感器上作,檢測測漏閥經(jīng)流量傳感器通過的氣流量,當壓力恒定在設(shè)定值,此時測得的流量為管件的泄漏量。氣密檢測結(jié)束后,按凹原點按鈕使設(shè)備回到原位。
1.3 控制要求
在進行走向檢測時,按任何按鈕設(shè)備都不工作,氣密試驗是將消盧器的進氣端與空氣壓縮機連接,然后將消聲器出氣端堵住。將壓縮空氣的壓力調(diào)至設(shè)計所需壓力值,在試驗壓力為0.35105 Pa下,穩(wěn)定后在流量計七讀出流量值,該流量值即為消聲器在該壓力的漏氣量。按下啟動按鈕,滑軌上的滑塊被氣缸推動,走向榆測塊推走,氣密堵頭推到原走向檢測位,垂直于滑軌的氣缸將兩氣密堵頭堵住兩法蘭孔。快充閥打開,如果在快充達到10s試驗壓力沒有達到0.35105 Pa就判定為不合格件,不合格指示燈亮,并打開排氣閥排氣;如果在快充達到10 s試驗壓力達到0.35105 Pa后,快充閥關(guān)閉,慢充閥打開,若流量超過規(guī)定標準值就判定為不合格件,不合格指示燈亮,并打開排氣閥排氣;只有在快充達到10 s,試驗壓力達到0.35105 Pa后,快充閥關(guān)閉,慢充閥打開,且試驗壓力維持在0.35105 Pa的時間為20 s內(nèi)流量不超過規(guī)定標準值才能判定為合格件,合格指示燈亮,并打開排氣閥排氣;測試結(jié)束后自動回原點。在操作面板上有合格指示、不合格指示、啟動按鈕、急停按鈕、回原點按鈕。
2 氣動系統(tǒng)設(shè)計
消聲器走向、氣密檢測沒備的氣動驅(qū)動系統(tǒng)是消聲器檢測驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)運動的動力裝置,主要實現(xiàn)滑軌上的走向檢測塊和氣密堵頭前后動作,以及在做氣密檢測時堵頭夾緊與松開的動作,另外就是在氣密檢測時對消盧器進行充氣。
工作過程為:壓縮窄氣經(jīng)氣源后分為4路,一路到控制滑軌上滑塊前后滑動的控制氣缸;一路到控制氣密堵頭夾緊與松開的控制氣缸;一路到給消聲器快充的電磁閥;最后一路到給消聲器慢充的電磁閥。測試結(jié)束后排氣電磁閥打開,排出消聲器內(nèi)測試氣體。
3 PLC控制系統(tǒng)設(shè)計
3.1 I/O地址分配及PLC的選型
在PLC系統(tǒng)設(shè)計時,首先確定控制方案,下一步就是PLC工程設(shè)計選型。工藝流程的特點和應(yīng)用要求是設(shè)計選型的主要依據(jù),在工程設(shè)計選型和估算時,應(yīng)詳細分析工藝過程的特點、控制要求,明確控制任務(wù)和范圍以確定所需的操作和動作,然后根據(jù)控制要求估算輸入/輸出點數(shù)、所需存儲器容量、確定PLC的功能、外部設(shè)備特性等,最后選擇有較高性價比的PLC和設(shè)計相應(yīng)的控制系統(tǒng)。根據(jù)設(shè)計要求和操作盤面的設(shè)置,用于接通或斷開PLC電源的開關(guān)(不占輸入端子);啟動開關(guān)(占1個輸入端子);復(fù)位按鈕(占1個輸入端子),若停機時設(shè)備不在原位,再開機時要進行復(fù)位;急停開關(guān)(占1個輸入端子);壓力開關(guān)(占1個輸入端子);流量開關(guān)(占1個輸入端子);除了操作盤上介紹的輸入元件外,走向檢測結(jié)束后用2個限位開關(guān)檢測兩走向檢測塊是否回到原位。因此需要7個輸入端子。輸出有滑塊前后滑動氣缸電磁閥;氣密堵頭夾緊與松開電磁閥;快充電磁閥;慢充電磁閥;排氣電磁閥;合格指示燈;不合格指示燈。因此需要7個輸出端子。I/O點數(shù)估算時由于需考慮適當?shù)挠嗔浚诟鶕?jù)統(tǒng)計而得的輸Ⅳ輸出點數(shù)基礎(chǔ)上,再增加了10%~20%的町擴展余鼉,得出輸入/輸出點數(shù)估算數(shù)據(jù)。通過計算,控制系統(tǒng)外部輸入點數(shù)(INPUT)為7點,控制輸出點數(shù)(OUTPUT)為7點。由于三菱FX系列PLC應(yīng)用較普遍,價格也比較合理,因此選用三菱Fx系列FXlS-20MR機型,該機型共INPUT 24 VDC 7mA 12點,OUTPUT24 VDC/250 VAC 2A8點,能滿足系統(tǒng)控制要求,且具有較高的性價比。
3.2 控制程序設(shè)計
控制程序是消聲器走向、氣密檢測設(shè)備設(shè)計的核心,程序設(shè)計的好壞關(guān)系到機器使用性能和操作方便性,同時須考慮程序的工作效率。因此,該設(shè)備控制程序設(shè)計為:復(fù)位操作,單周期等組成環(huán)節(jié)。各控制環(huán)節(jié)程序相互融合,設(shè)計精巧。各環(huán)節(jié)程序控制原理如下。回原點操作:為了確保機器從正確的初始位置開
始工作,開機時首先要進行初始化操作,否則設(shè)備不能被肩動運行。
單周期工作:(1)按下啟動按鈕后,伸縮氣缸頂出,延時2 s后(或者用限位開關(guān)),壓緊氣缸頂出,延時2 s后(或者用限位開關(guān)),快充閥打開,對消聲包內(nèi)腔進行快速充氣。若快充10 s,壓力開關(guān)不動作,則可判定此消聲包泄漏嚴重,即為不合格產(chǎn)品,不必進行下一步檢驗。(2)若快充10s,壓力開關(guān)動作,還要進行流量檢驗,即關(guān)閉快充閥,打開慢充閥,慢充15 s后。只有在流量開關(guān)不動作而且壓力開關(guān)保持動作時,才可判定此消聲包為合格產(chǎn)品;如果流量開關(guān)動作或壓力開關(guān)不動作,都判定此消聲包為不合格產(chǎn)品。(3)產(chǎn)品合格應(yīng)有合格指示(綠燈)并進行排氣,不合格應(yīng)有不合格指示(紅燈)并進行排氣,判斷出產(chǎn)品是否合格之后,按下停止按鈕,壓緊氣缸縮同,延時2 s后(或者用限位開關(guān)),伸縮氣缸縮回,延時2 s后(或者用限位開關(guān)),系統(tǒng)停在初始位置,等待下一消聲包的檢測啟動。(4)上述過中,按下急停按鈕,系統(tǒng)它即停止,并有急停指示,等到按下回原點按鈕,急停指示燈滅。(5)應(yīng)有短路保護。(6)按下回原點按鈕,系統(tǒng)自動向原點回歸。
4 結(jié)語
該消聲器走向、氣密檢測設(shè)備,采用PLC控制,具有以下特點:
(1)充分發(fā)揮了PLC自動控制系統(tǒng)運行可靠、控制靈活、維護方便等優(yōu)點。系統(tǒng)從投產(chǎn)以來,運行穩(wěn)定,完全能滿足生產(chǎn)工藝的要求。
(2)操作方便,穩(wěn)定可靠。該設(shè)備采用PLC控制,大大提高了系統(tǒng)工作可靠性、柔性,運行更加穩(wěn)定;操作面板簡潔,操作使用方便可靠,顯示直觀。
(3)控制回路簡單,經(jīng)濟適用。氣動驅(qū)動回路簡單,并用PLC控制,驅(qū)動控制系統(tǒng)成本相對較低,能適應(yīng)單件和大批量生產(chǎn)。能很好地滿足中小規(guī)模生產(chǎn)廠家檢測需要,由于氣密檢測與走向檢測融為一體,檢測方便,節(jié)省成本,減輕r勞動強度,提高了檢測效率。
(審核編輯: 智匯胡妮)
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