0 引言
某廠粗軋機系統由傳動、壓下、潤滑、稀油等幾個部分組成,在控制上采用整體控制,實現設備運行、人員操作的可靠、安全、簡單化。利用Profibus-DP總線技術,把各個分散的不同功能的泵站、操作臺、操作箱整合為一個S7-300控制系統是解決軋機系統控制的最好方法。在控制系統中S7-300主站、各個ET00M分站、觸摸屏是整個粗軋機系統的控制核心部分。主要用來收集和傳輸現場檢測信號,對各個泵站的參數(如壓力、溫度、液位等)進行精確控制。通過上位機監控系統,操作員實時了解各站的運行參數并進行相應的工藝操作。
1 Profibus-DP在粗軋機控制系統中的應用
1.1 Profibus網絡結構
圖1所示為某軋機過程控制中的Profibus-DP網絡結構。
1.2 系統硬件組態
粗軋機系統由1臺上位機(DPM2)、1個Pronbus-DP主站(DPMl)、Pronbus-DP從站及現場設備組成;Pronbus-DP總線將所有主站和從站連接成一個完整的過程控制網。
1臺上位機主站采用研華工控機,通過以太網和西門子通信模塊CP343使工控機與現場總線相連。這樣工業PC機與現場總線網就連接成為能完成組態、運行、操作等功能的完整的控制網絡系統。1個Profibus-DP總線主站即為CPU315—2DP的S7—300 PLC,CPU315—2DP是西門子公司推出的一款適合于中等規模控制系統的PLc,其可擴展性好,通信能力強。CPU315—2DP帶2個通信接口:一個符合EN5170標準的Profibus-DP接口和一個MPI接口。通過這2個接口可以實現Profibus、工業以太網系統和MPI等通信。Profibus-DP接口使用九針D型插頭。
Profibus-DP從站包括:
1)采用西門子6RA70系列直流調速裝置的直流傳動系統6個(開卷傳動裝置2個、卷取機傳動裝置2個、主機傳動裝置2個)、采用西門子MM440全數字交流變頻裝置的交流傳動系統(矯直機傳動裝置1個),交直流傳動裝置通過CBP通信板與Profibus-DP現場總線連網,大大減少了電纜使用量,降低了建設成本,還為系統提供了更大的靈活性和擴展性。并且通過中央控制單元PLC將所有傳動點連接在Profibus現場總線上,采用網絡數字速度給定和脈沖編碼器速度反饋,構成全數字傳動系統。一方面迅速響應操作員發出的操作指令,另一方面與傳動設備進行高速數據通信,以便PLc根據傳送上來的電動機電流、電壓的實際大小及時作出必要的處理。
2)機柜控制系統6個(電磁閥柜、潤滑泵站柜、左操作箱、右操作箱、開卷操作臺、主操作臺各1個),均采用分布式I/O模塊ETooM,配合Profibus-DP接口,與主站之間通過屏蔽雙絞線傳送數據。I/O模塊下的電磁閥、氣動閥和傳感器等連接到現場設備,I/O模塊按主/從模塊向現場設備提供輸出數據并向主站或上位機饋送數據。將接近開關、操作按鈕、編碼器、電磁閥、泵站電機等現場設備分組連接至開卷操作臺、主操作臺、左右操作箱、電磁閥柜、潤滑泵站柜等分布式I/O中,完成現場設備控制及設備間聯鎖控制。
3)現場總線數顯表8個,用來顯示系統需要的左右卷卷徑、速度、張力、電流等參數。
4)Eview觸摸屏2個,分別用在左右操作箱來設置或顯示操作員需要的輥縫、厚度、張力、速度、電流、卷徑等參數并操作機前與機后的分段冷卻。
系統硬件組態首先啟動STEP7,按照向導生成一個項目,并在該項目下點擊右鍵插入SIMATIC300station。雙擊Hardware選項進入Hwconfig窗口,在catalog中按照硬件實際安裝秩序和訂貨號插入機架、電源、CPU、I/O模塊等進行硬件主站組態,在插入CPU的同時會彈出Profibus組態界面,新建Profibus-DP網絡并按軟件組態的要求進行參數設置即可。
然后是DP從站的組態。例如在Catalog中Profibus-DP SIMOVERT目錄下選擇MICROMASlER 4子目錄下的0PKW,6PZD(PPo4),并按照軟件組態的要求進行站號地址設置即可,這樣就組態好了采用西門子MM440全數字交流變頻裝置的交流傳動系統(即矯直機傳動裝置),如圖2中DP網下的(3)所示。6個采用西門子6RA70系列直流調速裝置的直流傳動系統的組態在Catalog中Profibus-DPSIMOREG目錄下選擇正確的過程數據對象(PPO5),并按照軟件組態的要求進行站號地址設置即可,組態后如圖2中的(4)~(9)所示。然后是6個分布式I/O模塊ET00M的組態,在catalog中Profibus-DP DP I/O slaves目錄下進行組態,如圖2中的(10)~(15)所示。現場總線數碼顯示表組態如圖2中(16)~(20)和(23)~(25)所示。Eview觸摸屏的組態如圖2中(21)和(22)所示。
系統硬件組態如圖2所示。
1.3 系統軟件組態
Wincc工作站與S7-300 PLC之間的數據通信硬件連接建立后,還需要在軟件方面進行配置。該系統采用SIMATIC S7-300的編程工具STEP7M,完成硬件組態、參數設置、PLC程序編寫、測試和調試,在主站S7—300PLC上,要對DP進行組態,通過STEP7軟件包結合PrfibusDrive的定義程序來進行站號設定,主站PLc設為2,設定Profibus-DP主站通信速率為187.5 kbit/s。組態的關鍵是正確地選擇Profibus-DP的方式,即PPO的類型。在從站上,同樣要正確地組態通信參數。從站站號依次設為3,4,5,6,7,8,9,10等。從站為分布式I/O模塊ET00M時,不需要單獨編程,只需將模塊的BuS開關設置成與站號地址一致即可。
1.4 WinCC監控系統
上位機軟件采用sIMA-11c WinCc組態軟件,該軟件是一個基于多任務、多平臺、實時性好、開放性好的集成軟件包,具有良好的開放性和靈活性,組態簡便、高效,內置所有SCADA功能。提供了適用于工業的圖形顯示、消息、歸檔以及報表的功能模板,也提供了實時過程監控、報警和報警管理、歷史趨勢查詢、多級安全管理、方便的系統擴展、網絡等功能,集成了COM/DCOM、OPC、VBA、Activex等先進的現代軟件技術,使所有的應用組件都可以無縫集成到一個系統中,并且數據可以很方便地在網絡上共享。高性能的過程耦合,快速的畫面更新,以及可靠的數據使其具有高度的實用性。
監控系統人機界面簡潔明了,能使操作人員直觀地了解現場工作的狀況,同時通過設備工作狀況的動態模擬還原現場的實際情況,使監控界面更加直觀。畫面合理的布局設計,管理菜單和控制操作菜單合理的劃分,使整個界面清晰、美觀,并且方便操作員操作,充分反映出現代化企業車間生產控制操作的應用特點。
粗軋機系統中,需要監控的設備和數據比較多,不可能都顯示在一張畫面上,所以按照工藝的不同功能分別放在多張畫面內,并將畫面對象連接到已創建好的外部變量,這些變量可以和S7—300PLC進行數據通信,即相當于畫面中各對象與現場設備相連,以此來實現實時在畫面上監視和控制現場設備。大電壓、大電流下運行,使本身的溫度也迅速升高,導致損壞。
根據現場情況及上述分析,電壓互感器損壞的原因應該為鐵磁諧振所致。
2 結論
經過軟、硬件的組態后,就形成了整個粗軋機系統的Profibus-DP通信網絡,通過主站對從站的通信控制實現了軋制過程的自動控制。系統使用西門子通信模塊CP343,通信距離有限制,如果PLC柜到主操作臺的電纜溝距離較長,會存在與工控機通信不上的問題。另外現場安裝過程中,要注意現場各類干擾源以及接地系統對總線通信的影響。該粗軋機系統將總線技術與西門子PLC相結合控制現場設備,組成了實時、可靠的全集成自動化控制系統,滿足各種工藝需求,對于生產工業自動化發展具有積極意義。實踐表明,該系統具有簡單實用、運行穩定可靠且操作維護方便等優點,為企業取得了良好的經濟效益。
(審核編輯: Doris)
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