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PLC和變頻器在龍門刨床主拖動系統中的應用

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關鍵詞:PLC 變頻器 龍門刨床

    龍門刨床是機械制造業中主要工作機床之一,常用來加工大型零件,在工業生產中占有重要位置。龍門刨床的主運動,是工作臺的直線往復運動。早期的龍門刨床電氣主拖動系統主要有兩種:一種是電動機擴大機一發電機一直流電動機組(A-G-M)系統;另一種是晶閘管一直流電動機組(V-M)系統。這兩種系統的控制電路,普遍采用有觸點的繼電器控制方式,在經過多年的使用后,系統電氣控制器件已經嚴重老化,出現了加工精度低、調速性能差、電氣故障頻繁、維護和保養難度大等問題,已不能滿足正常加工生產的需要。

    變頻調速技術經過多年的推廣和使用,各項性能和技術指標不斷趨于完善和成熟,節能效果顯著。為提高龍門刨床的加工精度和生產效率,采用PLC和變頻器對龍門刨床電氣主拖動系統進行改造,已成必然趨勢。

    1 龍門刨床電氣主拖動系統的控制要求

    龍門刨床的刨削過程是工件(固定在工作臺上)與刨刀之間做相對運動的過程,龍門刨床的主運動,是工作臺往返交替循環的直線運動。因此,龍門刨床對其主拖動系統的要求比較高。具體控制要求如下:

     (1)工作臺主拖動系統,具有比較寬的調速范圍和較硬的機械特性;

     (2)工作臺能根據不同工件自由調節工作速度,而且前進和后退的速度要單獨調整; 

     (3)工作臺起動和制動快速、平穩,對電網和機械的沖擊小,能夠按照需要實現自動往返循環運行;

     (4)工作臺要求能夠人工點動運行,即“工作臺步進”和“工作臺步退”,以利于切削前的調整; 

     (5)與刀架、橫梁的互鎖。刀架與工作臺之間、橫梁與工作臺之間必須有可靠的互鎖;

     (6)與油泵電動機的互鎖。只有在油泵正常供油的情況下,才允許進行工作臺的往復運動;如果在工作臺往復運動過程中,油泵電動機因發生故障而停機,工作臺將不允許在刨削中間停止運行,而必須等工作臺返回至起始位置時再停止。

    1.1 系統改造方案 目前,龍門刨床控制系統的改造,主要根據主拖動直流電動機的設備狀況進行選擇。

    第一種是工作臺主拖動直流電動機的各項技術指標均優良,而且還有較長的使用年限。在這種情況下,為節省改造費用,建議保留直流電動機,采用全數字直流調速裝置,取代電機擴大機—發電機組進行改造。

    第二種是主拖動直流電動機的使用壽命已不太長,或沒有太大使用價值,在這種情況下,建議用交流異步電動機取代主拖動直流電動機,采用變頻器進行改造。本文以A系列龍門刨床電氣主拖動系統為例,介紹用變頻器對其進行改造的方案設計。

    1.2 電氣主拖動系統的電路設計

    龍門刨床電氣主拖動系統的電路如圖1所示。

    當空氣斷路器合閘后,由按鈕SB7和SB8控制接觸器KMl,分別控制變頻器的通電與斷電,并由指示燈HLI進行指示。工作臺的步進和步退,分別通過按鈕SBl和SB2來控制。工作臺的刨削速度和返回速度,分別通過電位器RPl和RP2來調節;工作臺步進和步退的速度,由變頻器預置的點動頻率決定。當變頻器發生故障時,觸點KF閉合,切斷變頻器的電源,同時,指示燈HL2亮,進行報警。當油泵發生故障時,繼電器KT閉合,PLC程序使工作臺在往復周期結束之后,停止工作臺的繼續運行,同時,指示燈HL3亮,進行報警。

    1.3電動機的選擇

    對于機床類負載,由于在切削過程中轉速是不調節的,故對機械特性的要求較高,且調速范圍也往往較大。一般來說,以選用變頻調速專用電動機為宜。龍門刨床工作臺原電氣拖動系統的直流電動機的主要額定數據為PN =60kW,nN=l800 r/min。

    通過對比,現選用YVP250M--4型異步電動機,主要額定數據如下PN=55 kW/M=105A,TN=350.1 N·m,能夠滿足系統的要求。

    1.4變頻器的選擇

    考慮到龍門刨床本身對機械特性的硬度和動態響應能力的要求較高,近年來,龍門刨床常常與銑削和磨削兼用,而銑削和磨削的進刀速度,約為刨削時的1%,故要求拖動系統兼用良好的低速運行性能。現選用日本安川公司生產的通用高性能矢量控制變頻器,控制方式為“有速度反饋”。根據異步電動機的

    容量R=55kW,可選用變頻器的型號為CIMR—G784055,其容量為98 kVA,額定電流為128A。

    1.5 PLC的選擇

    根據控制系統所需的輸入輸出點數,并留有一定裕量備用,考慮選取維護使用方便、性價比高的機型,選用日本三菱公司生產的FX2N-128MR-001PLC。其具有高速處理及可擴展功能模塊等特點,完全可以滿足控制要求。

    2 龍門刨床工作臺工作流程

    龍門刨床工作臺的工作流程如圖2所示。工作臺啟動后,為避免刀具切人工件時的沖擊而使工件邊緣崩裂,或損壞刀具,先以低速前進(慢速切人);刀架進刀機構自動進刀一次后,工作臺加速至刨削速度,對工件進行加工;刨削結束,為避免刀具將工件剝落,工作臺減速運行(低速切出);進刀結束后,刀架抬起,電動機換向、反向加速至高速,工作臺高速后退,以提高工作效率;為了減小停車時的超程(又稱越位),在后退換向前先減速運行,直至換向,進入下一次循環翻。

    在工作臺自動運行的過程中,通過“前進速度”和“后退速度”旋鈕,可以根據需要對每個階段工作臺的運行速度進行調節,以達到理想的工作狀態。

    3 結束語

    采用PLC和變頻器對龍龍刨床床工作臺主拖動系統改造后,工作臺的拖動系統結構大大簡化,加工的調速范圍變寬,且為無級調速,工作臺運行更加平穩,尤其是換向迅速且沖擊小,加工效率提高,節能效果顯著,具有良好的經濟效益。

    (審核編輯: Doris)

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