1 引言
C7620型卡盤多刀半自動車床是一種以加工盤類零件為主的高效率機床,該機床配有前、后兩個刀架,能對零件進行端面、外圓、內孔及斜錐等多種工序的加工。此類機床主傳動系統采用雙速電機驅動,所以前后刀架在一次自動循環中能根據零件直徑的不同,自動變換兩種不同的進給速度。由于繼電器過多,電氣故障也較多,因此,有必要對其液壓系統和電氣系統進行適當的改造。
C7620型機床前、后刀架的驅動和工件的夾、松都是采用液壓控制的,可實現各種自動循環。部分電氣系統將采用PLC做控制系統的核心加以改進,以提高機床的工作效率。
2 車床工作原理
2.1 車床動作順序
C7620型半自動車床切削機構由前、后刀架、卡盤組成。當啟動油泵后,首先由卡盤液壓缸夾緊工件,然后再選擇刀架工作方式(前刀架單獨工作,后刀架單獨工作,前后刀架同時工作),最后主軸啟動進行工件加工。
由于前、后刀架的運動形式完全一樣,故本文只介紹前刀架的液壓及其運動控制系統。前刀架的運動由橫向油缸和縱向油缸的運動組成。自動運行時,其工作步驟為:選擇刀架工作方式→夾緊缸夾緊工件→主軸低速轉動→前刀架橫向快進(主軸同時低速轉動)→前刀架縱向快進→前刀架縱向工進(主軸同時高速轉動)→前刀架縱向工退(主軸同時高速轉動)→前刀架縱向橫向快退(主軸同時低速轉動)六個步驟,各動作由行程開關實現轉換。O、A、B、C點均設置了行程開關.前刀架運動循環圖如圖1所示。
2.2 液壓控制回路原理
為實現刀架的運動要求,機床的液壓原理圖如圖2所示。
啟動油泵后,機床主軸低速轉動,只有在刀架工進和工退時轉為高速運轉。油泵3的液壓油經換向閥30左位流入油箱。初始狀態時,2YA得電,夾緊缸和前后刀架均處于初始極限位置,所以高壓小流量泵4的壓力油經溢流閥6流人油箱。機床工作時,各步驟的液壓原理如下:
(1)工件夾緊:分為內夾和外夾兩種。手動換向閥9決定夾緊的方式,常態下為外夾緊。當按下夾緊按鈕時,2YA失電,夾緊缸11向左運動,夾緊工件。只有夾緊壓力達到壓力繼電器8所設定的壓力值后,刀架才可實現運動的功能。
(2)前刀架橫向快進:lYA失電,油泵3和4同時供油,4YA得電,3YA失電,前刀架橫向油缸16實現快進。
(3)前刀架縱向快進:前刀架由O點快進到A點時,橫向油缸16停止運動。6YA得電,SYA失電,前刀架縱向油缸20實現快進。
(4)前刀架縱向工進:前刀架在縱向油缸20的驅動下運動到B點時,6YA得電,SYA得電,縱向油缸20有桿腔的油經過調速閥18流回油箱。此時,主軸在PLC的控制下轉為高速運動。
(5)前刀架縱向工退:前刀架運動到C點時,主軸高速運動,6YA失電,5YA得電。縱向油缸20工退時的速度由調速閥18決定。
(6)前刀架縱向橫向快退:前刀架工退運動到B點時,主軸轉為低速運動,3YA、4YA、5YA、6YA都失電,刀架快速運動到原點O后停止。電磁鐵動作順序表如表1。
3 PLC控制系統的設計
根據設備的I/O點數量,系統采用三菱FX2N一64MR型的PLC。由于前、后刀架的運動形式和控制方式完全一樣,故本文只列出與前刀架相關的自動循環運動控制部分。PLC輸入輸出分配表如表2所示。
根據液壓系統動作要求,設計出如圖3所示的PLC梯形圖。
4 結論
本文所述液壓系統采用雙泵供油,調速采用回油節流調速,故能量利用較合理,工作安全可靠。采用PLC為核心的自動控制系統,其自動化程度高,簡化了電控系統,替代了笨重的繼電器,使得系統結構簡單緊密,調試維護方便,便于功能擴展,提高了生產效率。
(審核編輯: Doris)
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