PLC在生產(chǎn)線自動(dòng)化改造中的應(yīng)用
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1、概述
生產(chǎn)微細(xì)滑石粉、超微細(xì)碳酸鈣粉的某一化工廠,其粉體生產(chǎn)線中的礦粉的分離、運(yùn)輸、收集、整理、打包出貨等是通過(guò)多臺(tái)電機(jī)、各種電磁閥、運(yùn)輸帶的順序等按邏輯關(guān)系開(kāi)啟來(lái)實(shí)現(xiàn)的。工廠過(guò)去采用的是人工值守,需要工作人員就近啟停機(jī)器,而且要按照一定的操作次序進(jìn)行,增加員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),粉塵較大,影響員工身體健康。由于生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大及改善員工工作環(huán)境的需要,原有設(shè)備已不能滿足需要,必須增加生產(chǎn)設(shè)備,同時(shí)對(duì)原有生產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)行改造擴(kuò)充??删幊炭刂破?PLC)由于具有了體積小巧、易于設(shè)計(jì)更新、調(diào)試方便、簡(jiǎn)化線路、可靠性高等優(yōu)點(diǎn),為各種生產(chǎn)線自動(dòng)化設(shè)備提供可靠的控制方案。因此在本生產(chǎn)線自動(dòng)化控制改造中,采用PLC來(lái)實(shí)現(xiàn)原有設(shè)備的改造擴(kuò)充及對(duì)新增設(shè)備的自動(dòng)化控制。
2、控制系統(tǒng)的功能要求
控制系統(tǒng)包括原有生產(chǎn)線及新增生產(chǎn)線,使用PLC在完成新生產(chǎn)線控制的同時(shí)還要與原有生產(chǎn)線進(jìn)行兼容控制,原有設(shè)備的一些動(dòng)作信號(hào)要與新設(shè)備進(jìn)行連鎖控制,在新生產(chǎn)線中,用分離機(jī)分離礦顆粒,通過(guò)輸灰機(jī)完成粉料的輸送處理,用轉(zhuǎn)飼機(jī)進(jìn)行粉料的混合,最后螺運(yùn)機(jī)對(duì)粉料完成提升、分類(lèi)收集、運(yùn)送等處理。
在本次PLC改造應(yīng)用控制系統(tǒng)中,PLC除了控制原有的8個(gè)袋濾集塵閥的定時(shí)順序工作,新增加控制2套輸灰機(jī)控制系統(tǒng)、分離機(jī)3臺(tái)(15HP)、風(fēng)車(chē)1臺(tái)(100HP)、螺運(yùn)機(jī)2臺(tái)(2.2kW)、轉(zhuǎn)飼機(jī)1臺(tái)(3.5kW)、2位5通電磁閥及各種儀表若干。從提高工廠供電電網(wǎng)的功率因素及節(jié)電方面考慮,采用變頻器對(duì)生產(chǎn)線上長(zhǎng)期運(yùn)行的各個(gè)電機(jī)進(jìn)行變頻驅(qū)動(dòng)控制改造,用于減少電機(jī)啟動(dòng)時(shí)對(duì)電網(wǎng)沖擊。PLC接收變頻器的故障信號(hào)及其他反饋信號(hào),控制電機(jī)的啟動(dòng)停止及各電磁閥的開(kāi)閉動(dòng)作來(lái)完成對(duì)整個(gè)設(shè)備的自動(dòng)化控制功能。
3、PLC型號(hào)配置及控制對(duì)象
根據(jù)控制功能要求,需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行各種邏輯、順序、過(guò)程控制,包括對(duì)設(shè)備的手自動(dòng)控制、各種報(bào)警輸入、輸出,信號(hào)反饋等的多層控制等,對(duì)PLC的輸入輸出的點(diǎn)數(shù)要求較多。其中,PLC控制的輸入信號(hào)包括:操作臺(tái)的啟停按鈕、壓力表的高低壓反饋信號(hào)、各個(gè)電機(jī)運(yùn)行反饋信號(hào)、轉(zhuǎn)速表高低速反饋信號(hào)、各種故障輸入信號(hào)等共42個(gè)輸入點(diǎn);PLC控制的輸出信號(hào)包括:各個(gè)電機(jī)、電磁閥、變頻器、狀態(tài)指示輸出等共38個(gè)輸出點(diǎn)。本系統(tǒng)中采用三菱MELSEC A系列中的A1SH CPU及其擴(kuò)展I/O模塊,包括1個(gè)A1SHCPU、1個(gè)電源模塊A1S61PN、4個(gè)繼電器型輸入模塊A1SX20、3個(gè)繼電器型輸出模塊A1SY10,1個(gè)連接底盤(pán)A1S38B(8 Shots)等。
4、控制要求及程序設(shè)計(jì)
根據(jù)生產(chǎn)線的工作要求,首先確定各個(gè)動(dòng)作的先后次序和相互關(guān)系,寫(xiě)出PLC各個(gè)輸入輸出信號(hào)間的邏輯關(guān)系,再由邏輯關(guān)系轉(zhuǎn)為梯形圖。PLC控制分手動(dòng)和自動(dòng)控制兩部分控制,根據(jù)系統(tǒng)控制要求,程序設(shè)計(jì)包括輸灰機(jī)控制及螺運(yùn)機(jī)控制設(shè)計(jì)等等。
(1)輸灰機(jī)控制部分
輸灰機(jī)控制部分主要控制各種2位5通電磁閥(電磁閥配置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖2),包括進(jìn)氣閥、輸灰閥、進(jìn)灰閥、助泄閥、壓力表、狀態(tài)指示燈、故障報(bào)警蜂鳴器等。正常時(shí)為自動(dòng)控制狀態(tài),由安裝在輸灰管路上的壓力表給出的壓力高、低限位的反饋信號(hào),來(lái)控制各個(gè)電磁閥及電機(jī)的開(kāi)停,當(dāng)系統(tǒng)需要強(qiáng)制輸灰、采樣、調(diào)試或出現(xiàn)故障時(shí)使用手動(dòng)獨(dú)立回路啟動(dòng)輸灰機(jī)控制系統(tǒng)。
(2)輸灰機(jī)工作原理
由原設(shè)備成品桶、入料桶連鎖信號(hào)及壓縮空氣壓力表反饋信號(hào)作為輸灰機(jī)控制系統(tǒng)的啟動(dòng)停止信號(hào),正常狀態(tài)下由操作人員通過(guò)操作臺(tái)啟動(dòng)停止按鈕啟動(dòng)輸灰機(jī)控制系統(tǒng),壓縮空氣異常時(shí)報(bào)警停機(jī)。按下啟動(dòng)按鈕后,打開(kāi)進(jìn)氣電磁閥加壓,若管路壓力表此時(shí)處于設(shè)定壓力上限位置(高壓),則開(kāi)啟輸灰閥輸送粉料,若此時(shí)壓力表處于設(shè)定壓力下限位置(低壓),則即時(shí)停止進(jìn)氣及輸灰,打開(kāi)進(jìn)灰閥入料,同時(shí)開(kāi)啟收塵機(jī)助泄閥助泄,當(dāng)入料計(jì)時(shí)到或入料桶處于高料位位置時(shí)關(guān)閉進(jìn)灰電磁閥,從而完成一個(gè)進(jìn)灰輸灰控制循環(huán)。
其中,當(dāng)進(jìn)氣閥開(kāi)啟而壓力表超時(shí)處于低壓位置時(shí)為加壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng),或輸灰閥開(kāi)啟而壓力表超時(shí)處于高壓位置時(shí)管路堵塞,存在加壓過(guò)長(zhǎng)或管路堵塞時(shí)聲光報(bào)警停機(jī),此時(shí)需要故障復(fù)位報(bào)警后才能啟動(dòng)輸灰機(jī)控制系統(tǒng)。
啟動(dòng)條件如下:
?、僮詣?dòng)選擇;②成品桶、入料桶連鎖信號(hào)正常;③壓縮空氣壓力表正常。
停止條件如下:
①入料計(jì)時(shí)到;②入料桶處于高料位置;③進(jìn)氣閥開(kāi),1000s后,管路還不是高壓,加壓過(guò)長(zhǎng),報(bào)警;④輸灰閥開(kāi),2000s后,管路還不是低壓,管路堵塞,報(bào)警;⑤其它故障信號(hào)。
(3)螺運(yùn)機(jī)控制部分
螺運(yùn)機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)的工作流程:通過(guò)操作臺(tái)順序啟動(dòng)按鈕啟動(dòng)分離機(jī)1、2、3號(hào),然后啟動(dòng)風(fēng)車(chē),打開(kāi)風(fēng)擋,啟動(dòng)轉(zhuǎn)飼機(jī)再啟動(dòng)螺運(yùn)機(jī),啟動(dòng)過(guò)程中不斷觀察現(xiàn)場(chǎng)情況。在開(kāi)啟風(fēng)車(chē)的同時(shí)或由壓差表給出的壓差值,按定時(shí)按順序間隔開(kāi)啟1#~8#袋濾集塵閥,直至按下風(fēng)車(chē)停止按鈕停止集塵閥。各個(gè)電機(jī)的熱繼電器信號(hào)及轉(zhuǎn)速表高低速信號(hào)作為其停機(jī)信號(hào)反饋至PLC。分離機(jī)、風(fēng)車(chē)、風(fēng)擋、轉(zhuǎn)飼機(jī)、螺運(yùn)機(jī)及輸灰機(jī)在各個(gè)環(huán)節(jié)之間環(huán)環(huán)相扣,按照一定工作順序自行投入運(yùn)行。
(4)袋濾集塵閥控制部分
袋濾集塵閥的自動(dòng)控制設(shè)計(jì)主要是使用PLC內(nèi)部的軟定時(shí)器進(jìn)行從1#集塵閥到8#集塵閥時(shí)間順序循環(huán)工作,直至命令停止。
(5)分離機(jī)控制部分
分離機(jī)屬于高慣性離心式機(jī)械,其工作特點(diǎn)為起動(dòng)時(shí)工作電流較大,正常工作時(shí)負(fù)載較輕,停止時(shí)慣性較大,采用變頻器控制可以很好的減少啟動(dòng)電機(jī)時(shí)對(duì)電網(wǎng)的沖擊,并采用屏蔽控制電纜減少變頻器對(duì)其它電器元件的高次諧波影響,本次設(shè)計(jì)采用富士FRNP11S系列變頻器控制分離機(jī),并在變頻器的輸入輸出端加裝三相交流電抗器。
(6)報(bào)警控制部分
各個(gè)控制部分或元件出現(xiàn)故障時(shí)要有聲光報(bào)警,當(dāng)報(bào)警發(fā)生時(shí)故障部分設(shè)備停止運(yùn)行,或投入備用設(shè)備運(yùn)行,或進(jìn)行故障清理后繼續(xù)運(yùn)行,或使用手動(dòng)獨(dú)立回路單個(gè)啟動(dòng)控制系統(tǒng)。故障包括各個(gè)電機(jī)的熱過(guò)載繼電器、變頻器故障、輸灰機(jī)的加壓過(guò)長(zhǎng)、管路堵塞故障等等,采用三菱PLC的PLS指令可以很好的實(shí)現(xiàn)報(bào)警及報(bào)警復(fù)位控制功能。
(7)程序設(shè)計(jì)
三菱綜合FA軟件MELSOFT系列的GX Developer/Simulator編程軟件功能強(qiáng)大,支持仿真功能,按照以上的控制要求編寫(xiě)各控制部分程序,并考慮化工廠工作情況,提供可靠的PLC電源,各I/O口的24VDC、220V電源。
5、結(jié)束語(yǔ)
本次自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用MELSEC A系列PLC,具有強(qiáng)大的擴(kuò)展功能、高度可靠性及向上兼容性。A1SHCPU內(nèi)部64k內(nèi)存,8k步編程內(nèi)存,256個(gè)I/O點(diǎn),可擴(kuò)展2048個(gè)遠(yuǎn)程I/O點(diǎn),鋰電池5年使用壽命,同時(shí)可方便的與廠中另一套采用三菱A系列PLC生產(chǎn)線相配合使用,便于上位機(jī)控制。投入使用一年多,設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)了人工成本增加產(chǎn)能,達(dá)到生產(chǎn)改造的目的。
(審核編輯: Doris)
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