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數控機床PLC故障診斷與典型實例

來源:互聯網

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所屬頻道:新聞中心

關鍵詞:數控 機床 PLC

    1 引言

     

      數控機床是典型的機電一體化系統。PLC工程現場界面涉及光、機、電、氣、液等復雜的輸入輸出信令,加之plc對于信號的邏輯處理具有的抽象運算特征,使 得工業現場故障處理工作通常是相當的復雜困難,plc機電系統現場故障往往使得缺少工程經驗的設備管理者們束手無策,較長時間的故障處理處理可以大幅度降 低產能,嚴重影響生產。本文以就事論事的方式平鋪直敘具體的機電工程現場故障處理案例,保留住故障處理經驗中最珍貴的分析判斷過程。

     

    2 數控機床故障診斷案例

     

      2.1 甄別plc內外部故障實例

     

      配備820數控系統的某加工中心,產生7035號報警,查閱報警信息為工作臺分度盤不回落。在sinumerik 810/820s數控系統中,7字頭報警為plc操作信息或機床廠設定的報警,指示cnc系統外的機床側狀態不正常。處理方法是,針對故障的信息,調出 plc輸入/輸出狀態與拷貝清單對照。

     

      工作臺分度盤的回落是由工作臺下面的接近開關sq25、sq28來檢測的,其中sq28檢測工作臺分度盤旋轉到位,對應plc輸入接口 110.6,sq25檢測工作臺分度盤回落到位,對應plc輸入接口110.0。工作臺分度盤的回落是由輸出接口q4.7通過繼電器ka32驅動電磁閥 yv06動作來完成。

     

      從plc status中觀察,110.6為“1”,表明工作臺分度盤旋轉到位,i10.0為“0”,表明工作臺分度盤未回落,再觀察q4.7為“0”,ka32繼 電器不得電,yv06電磁閥不動作,因而工作臺分度盤不回落產生報警。

     

      處理方法:手動yv06電磁閥,觀察工作臺分度盤是否回落,以區別故障在輸出回路還是在plc內部。

     

      2.2 診斷接近開關故障實例

     

      某立式加工中心自動換刀故障。

     

      故障現象:換刀臂平移到位時,無拔刀動作。

     

      atc動作的起始狀態是:(1)主軸保持要交換的舊刀具。(2)換刀臂在b位置。(3)換刀臂在上部位置。(4)刀庫已將要交換的新刀具定位。

     

      自動換刀的順序為:換刀臂左移(b→a)→換刀臂下降(從刀庫拔刀)→換刀臂右移(a→b)→換刀臂上升→換刀臂右移(b→c,抓住主軸中刀具)→主軸液 壓缸下降(松刀)→換刀臂下降(從主軸拔刀)→換刀臂旋轉180°(兩刀具交換位置)→換刀臂上升(裝刀)→主軸液壓缸上升(抓刀)→換刀臂左移 (c→b) →刀庫轉動(找出舊刀具位置)→換刀臂左移(b→a,返回舊刀具給刀庫)→換刀臂右移(a→b)→刀庫轉動(找下把刀具)。

     

      換刀臂平移至c位置時,無拔刀動作,分析原因,有幾種可能:

     

      (1)sq2無信號,使松刀電磁閥yv2未激磁,主軸仍處抓刀狀態,換刀臂不能下移。

     

      (2)松刀接近開關sq4無信號,則換刀臂升降電磁閥yv1狀態不變,換刀臂不下降。

     

      (3)電磁閥有故障,給予信號也不能動作。

     

      逐步檢查,發現sq4未發信號,進一步對sq4檢查,發現感應間隙過大,導致接近開關無信號輸出,產生動作障礙。

     

      2.3 診斷壓力開關故障實例

     

      配備fanuc 0t系統的某數控車床。

     

      故障現象:當腳踏尾座開關使套筒頂尖頂緊工件時,系統產生報緊。

     

      在系統診斷狀態下,調出plc輸入信號,發現腳踏向前開關輸入x04.2為“1”,尾座套筒轉換開關輸入x17.3為“l”,潤滑油供給正常使液位開關輸 入x17.6為“1”。調出plc輸出信號,當腳踏向前開關時,輸出y49.0為“1”,同時,電磁閥yv4.1也得電,這說明系統plc輸入/輸出狀態均正常,分析尾座套筒液壓系統。

     

      當電磁閥yv4.1通電后,液壓油經溢流閥、流量控制閥和單向閥進入尾座套筒液壓缸,使其向前頂緊工件。松開腳踏開關后,電磁換向閥處于中間位置,油路停止供油,由于單向閥的作用,尾座套筒向前時的油壓得到保持,該油壓使壓力繼電器常開觸點接通,在系統plc輸入信號中x00.2為“l”。但檢查系統 plc輸入信號x00.2則為“0”,說明壓力繼電器有問題,其觸點開關損壞。

     

      故障原因:因壓力繼電器sp4.1觸點開關損壞,油壓信號無法接通,從而造成plc輸入信號為“0”,故系統認為尾座套筒未頂緊而產生報警。

     

      解決 方法:更換新的壓力繼電器,調整觸點壓力,使其在向前腳踏開關動作后接通并保持到壓力取消,故障排除。

    2.4 診斷中間繼電器故障實例

     

      某數控機床出現防護門關不上,自動加工不能進行的故障,而且無故障顯示。該防護門是由氣缸來完成開關的,關閉防護門是由plc輸出q2.0控制電磁閥 yv2.0來實現。檢查q2.0的狀態,其狀態為“1”,但電磁閥yv2.0卻沒有得電,由于plc輸出q2.0是通過中間繼電器ka2.0來控制電磁閥 yv2.0的,檢查發現,中間繼電器損壞引起故障,更換繼電器,故障被排除。

     

      另外一種簡單實用的方法,就是將數控機床的輸入/輸出狀態列表,通過比較通常狀態和故障狀態,就能迅速診斷出故障的部位。

     

      2.5 根據梯形圖邏輯診斷di點故障實例

     

      配備sinumerik 810數控系統的加工中心,出現分度工作臺不分度的故障且無故障報警。根據工作原理,分度時首先將分度的齒條與齒輪嚙合,這個動作是靠液壓裝置來完成的,由plc輸出q1.4控制電磁閥yvl4來執行,plc梯形圖如圖1所示。

    圖1 分度工作臺plc梯形圖

     

      通過數控系統的diagnosis能中的“status plc”軟鍵,實時查看q1.4的狀態,發現其狀態為“0”,由plc梯形圖查看f123.0也為“0”,按梯形圖逐個檢查,發現f105.2為“0”導致f123.0也為“0”,根據梯形圖,查看status plc中的輸入信號,發現i10.2為“0”,從而導致f105.2為“0”。i9.3、i9.4、i10.2和i10.3為四個接近開關的檢測信號,以 檢測齒條和齒輪是否嚙合。分度時,這四個接近開關都應有信號,即i9.3、i9.4、i10.2和i10.3應閉合,現i10.2未閉合,處理方法: (1)檢查機械傳動部分。(2)檢查接近開關是否損壞。

     

      2.6 根據梯形圖邏輯診斷do點故障實例

     

      配備sinumerik 810數控系統的雙工位、雙主軸數控機床。

     

      故障現象:機床在automatic方式下運行,工件在一工位加工完,一工 位主軸還沒有退到位且旋轉工作臺正要旋轉時,二工位主軸停轉,自動循環中斷,并出現報警且報警內容表示二工位主軸速度不正常。

     

      兩個主軸分別由b1、b2兩個傳感器來檢測轉速,通過對主軸傳動系統的檢查,沒發現問題。用機外編程器觀察梯形圖的狀態。

     

      f112.0為二工位主軸起動標志位,f111.7為二工位主軸起動條件,q32.0為二工位主軸起動輸出,i21.1為二工位主軸刀具卡緊檢測輸 入,f115.1為二工位刀具卡緊標志位。

     

      在編程器上觀察梯形圖的狀態,出現故障時,f112.0和q32.0狀態都為“0”,因此主軸停轉,而f112.0為“0”是由于bl、b2檢測主軸速度 不正常所致。動態觀察q32.0的變化,發現故障沒有出現時,f112.0和f111.7都閉合,而當出現故障時,f111.7瞬間斷開,之后又馬上閉 合,q32.0隨f111.7瞬間斷開其狀態變為“0”,在flll.7閉合的同時,f112.0的狀態也變成了“0”,這樣q32.0的狀態保持為 “0”,主軸停轉。bl、b2由于q32.0隨f111.7瞬間斷開測得速度不正常而使f112.0狀態變為“0”。主軸起動的條件f111.7受多方面 因素的制約,從梯形圖上觀察,發現f111.6的瞬間變“0”引起flll.7的變化,向下檢查梯形圖pb8.3,發現刀具卡緊標志f115.1瞬間變 “0”,促使flll.6發生變化,繼續跟蹤梯形圖pb13.7,觀察發現,在出故障時,i21.1瞬間斷開,使f115.1瞬間變“0”,最后使主軸停 轉。i21.1是刀具液壓卡緊壓力檢測開關信號,它的斷開指示刀具卡緊力不夠。由此診斷故障的根本原因是刀具液壓卡緊力波動,調整液壓使之正常,故障排除。

     

    3 結束語

     

      通過典型實例與故障現象對數控系統、立式加工中心自動換刀故障、配備fanuc 0t系統的某數控車床、配備sinumerik 810數控系統的雙工位、雙主軸數控機床等運行中存在的問題加以分析,并作出相應的故障排除方法。


    (審核編輯: 滄海一土)

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