1 引言
螺旋焊管是將低合金結(jié)構(gòu)鋼或者低碳碳素結(jié)構(gòu)鋼鋼帶由成型機(jī)組按一定的螺旋線成型角卷成管坯,再將管縫內(nèi)外焊接起來制成。大口徑螺旋焊管主要用于石油、天然氣的輸送管線,焊管質(zhì)量顯得尤為重要,而焊管質(zhì)量的提高已不僅僅依賴于個(gè)別生產(chǎn)環(huán)節(jié)工藝的提高,更大程度上是對(duì)螺旋焊管機(jī)組乃至整個(gè)生產(chǎn)線的自動(dòng)化程度的提高。我國螺旋焊管機(jī)組水平與國際先進(jìn)企業(yè)相比,在自動(dòng)控制方面還存在較大差距,信息化程度不高。依托于寶雞鋼管遼陽鋼管廠的大口徑螺旋焊管生產(chǎn)線數(shù)字化自動(dòng)控制技術(shù)研究項(xiàng)目,主要研究大口徑螺旋焊管的剪切過程及原理,通過搭建基于PLC的硬件系統(tǒng),編寫相應(yīng)軟件,實(shí)現(xiàn)了焊管的自動(dòng)優(yōu)化剪切,并采用無線通訊方式,基本取代了以往的人工控制方式,大大提高了機(jī)組信息化自動(dòng)化水平。
2 工藝流程及工作原理
螺旋焊管生產(chǎn)工藝流程,如圖1所示。成卷帶鋼放人生產(chǎn)線后,通過開卷,對(duì)焊,矯平,銑邊等工位,進(jìn)人成型機(jī)中成型與內(nèi)外焊,再由飛剪小車完成剪切,已成型的螺旋焊管再經(jīng)過x射線探傷,管端處理,水壓試驗(yàn),超聲波探傷,管端檢測(cè),稱重測(cè)長等工位最終合格入庫。
圖1螺旋焊管生產(chǎn)工藝流程圖
其中成型機(jī)組成型和飛剪剪切是螺旋焊管生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),根據(jù)螺旋焊管不同管徑設(shè)定相應(yīng)的螺旋線成型角,成型機(jī)組進(jìn)行成型,飛剪小車進(jìn)行剪切,而在剪切環(huán)節(jié)往往由于人工控制剪切長度,切頭以后執(zhí)行多次定尺剪切,最終切尾時(shí)預(yù)估不足,產(chǎn)生不滿足要求的廢管,造成了大量的帶鋼浪費(fèi)。
通過研究工藝流程,設(shè)計(jì)了一套軟硬件結(jié)合的自動(dòng)優(yōu)化剪切系統(tǒng),采用PLC控制生產(chǎn)過程,實(shí)時(shí)采集實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)與理論值相對(duì)比,實(shí)現(xiàn)螺旋焊管的自動(dòng)優(yōu)化剪切,不僅滿足了原有生產(chǎn)過程的所有要求,而且彌補(bǔ)了切尾時(shí)產(chǎn)生廢管的不足之處。系統(tǒng)的軟硬件結(jié)構(gòu)框,如圖2所示。
圖2螺旋焊管自動(dòng)優(yōu)化剪切系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
3 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)的螺旋焊管自動(dòng)優(yōu)化剪切系統(tǒng)硬件主要由機(jī)械結(jié)構(gòu)和電控設(shè)備兩部分構(gòu)成。
機(jī)械結(jié)構(gòu)包括兩組安放增量編碼器設(shè)備的支架,一組設(shè)置在對(duì)焊工位,一組設(shè)置在成型機(jī)前,通過兩組編碼器采集生產(chǎn)數(shù)據(jù),經(jīng)過PLC處理得到實(shí)時(shí)的帶鋼信息。
電控設(shè)備包括上位機(jī),PLC和各種通訊控制模塊。系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu),如圖3所示。
圖3螺旋焊管自動(dòng)優(yōu)化剪切系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖
系統(tǒng)采用兩組PLC處理器,分別是西門子S7—200 CPU和S7—300 CPU,前者設(shè)置在對(duì)焊工位附近,后者在成型機(jī)附近,通過以太網(wǎng)模塊CP243—1、CP341-1和無線以太網(wǎng)模塊SCALANCE744-1、SCALANCE 788—1實(shí)現(xiàn)主從站通訊,其中S7—200 CPU為主站,S7—300 CPU為從站。計(jì)數(shù)器模塊FM350—1采集增量編碼器脈沖,得到實(shí)時(shí)的生產(chǎn)信息,兩組PLC完成數(shù)據(jù)采集、交換、處理和傳輸,實(shí)現(xiàn)螺旋焊管自動(dòng)優(yōu)化剪切控制過程。
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)的PLC程序采用STEP 7軟件縮寫,上位機(jī)由WinCC6.2編寫監(jiān)控界面。系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)由三部分組成,分別為S7—200程序,S7-300程序和WlNCC監(jiān)控界面匿序。S7-200程序:高速脈沖計(jì)數(shù),脈沖數(shù)轉(zhuǎn)化為帶鋼長度,與S7-300通過無線以太網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換等。S7-300程序:高速脈沖{寸數(shù),脈沖數(shù)轉(zhuǎn)化為帶鋼長度,與S7-200通過無線以太網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,計(jì)算開卷機(jī)到成型機(jī)前的長度、已成型鋼管的長度、鋼帶理論成型鋼管長度、鋼帶理論剩余長度等一系列長度計(jì)算與轉(zhuǎn)換。自動(dòng)優(yōu)化剪切控制程序聞,其軟件流程,如圖4所示。與WINCC通訊,交換實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。S7-200和S7_300中的高速脈沖計(jì)數(shù)采用不同方式,S7-200采用自身高速脈沖計(jì)數(shù)器讀取編碼器脈沖數(shù),而S7-300采用FM350-1高速計(jì)數(shù)模塊讀取編碼器脈沖數(shù),因此所編程序有所區(qū)別。WINCC監(jiān)控界面程序:參數(shù)輸入/輸出顯示,輸入包括鋼卷重量,寬度,厚度,定尺剪切、切頭、切尾設(shè)定長度、成型鋼管管徑等。輸出包括對(duì)焊位到成型機(jī)前的長度、已成型鋼管的長度、帶鋼理論成型鋼管長度、帶鋼理論剩余長度等長度信息,已成型鋼管數(shù)量,鋼管管號(hào)等。工作過程監(jiān)控,包括系統(tǒng)的啟動(dòng)停止,各種操作模式的選擇,報(bào)警信息等。需要同S7—300通訊,實(shí)時(shí)的更新數(shù)據(jù)和顯示數(shù)據(jù)。
圖4螺旋焊管自動(dòng)優(yōu)化剪切程序流程圖
5 優(yōu)化剪切算法
螺旋焊管成型機(jī)組成型各個(gè)公式如下:
成型角α:cosα=-B/(D-π)
螺距P:P=-B/sinα
螺旋焊管每米理論重量t:t=0.02466δ(D-δ)
單卷帶鋼理論可成型管長度L:L=T(1.03t)
式中:B-工作板寬(單位:mm);蝴管外徑(單位:mm);D—板厚(單位:mm);δ單卷帶鋼重量(單位:kg)。單根鋼管飛剪剪切規(guī)則如下:
(1)1 lm<剪切長度≤12.2m;
(2)8.5m<剪切長度<1 1m的成型管數(shù)量盡量少;
(3)不允許出現(xiàn)8m以下長度的成型管。
從以上公式和規(guī)則可以看出,無法事先知道單卷帶鋼展開后的準(zhǔn)確長度,也就無法通過成型角α等參數(shù)轉(zhuǎn)化為準(zhǔn)確的實(shí)際可成型鋼管長度,而只能通過單卷帶鋼重量T估計(jì)理論可成型鋼管長度。理論可成型鋼管長度存在著誤差,人工控制剪切時(shí),單根鋼管長度全憑工人經(jīng)驗(yàn)做出判斷,經(jīng)過切頭、定尺等步驟,在最后的切尾環(huán)節(jié),往往由于預(yù)估不足,產(chǎn)生長度小于8m的廢管,日積月累造成生產(chǎn)上的極大浪費(fèi)。
設(shè)計(jì)的自動(dòng)優(yōu)化剪切系統(tǒng)兩組PLC分別實(shí)時(shí)采集安放在對(duì)焊機(jī)和成型機(jī)前的編碼器脈沖,自動(dòng)轉(zhuǎn)化為走過該工位的帶鋼長度,通過無線以太網(wǎng)交換數(shù)據(jù),由S7—300處理得到實(shí)際已成型鋼管長度+對(duì)焊機(jī)到成型機(jī)前的帶鋼長度,結(jié)合理論帶鋼長度,理論可成型鋼管長度Lt,對(duì)焊機(jī)前帶鋼理論剩余長度等數(shù)據(jù),提前計(jì)算得出剩余可成型鋼管長度,隨時(shí)準(zhǔn)備切尾的自動(dòng)優(yōu)化,保證滿足剪切規(guī)則的情況下盡量不產(chǎn)生廢管。
采用該優(yōu)化矩陣編寫程序,規(guī)范了程序結(jié)構(gòu),減小了編程難度。為了使整個(gè)工作過程連續(xù)起來,在計(jì)算時(shí)還要考慮當(dāng)前鋼卷和下一鋼卷對(duì)焊位后需要剪切的長度,相當(dāng)于下一鋼卷的切頭長度。
前期對(duì)以上自動(dòng)優(yōu)化剪切算法進(jìn)行了大量仿真,符合預(yù)想的單根鋼管剪切要求。在現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試階段,自動(dòng)優(yōu)化剪切算法效果良好,但是也發(fā)現(xiàn)了問題,當(dāng)Lr極小時(shí),程序根據(jù)優(yōu)化算法對(duì)最后三根鋼管進(jìn)行處理,出現(xiàn)了Lx2<Lmin的情況,優(yōu)化不能執(zhí)行。針對(duì)這一問題,對(duì)算法做了相應(yīng)改進(jìn),當(dāng)Lr<0.2m時(shí),將Lr添加到下一鋼卷的切頭長度中。避免了上述問題的再次出現(xiàn),完善了自動(dòng)優(yōu)化剪切算法。
6 總結(jié)
隨著諸如“西氣東輸”等國家發(fā)展戰(zhàn)略工程的啟動(dòng),我國的油氣管道建設(shè)迅猛發(fā)展,對(duì)螺旋焊管的需求也日益增大,推動(dòng)了各個(gè)焊管廠家生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,提高了生產(chǎn)線自動(dòng)化水平,生產(chǎn)效率大幅提升的同時(shí)保證了鋼管質(zhì)量㈣。設(shè)計(jì)的自動(dòng)優(yōu)化剪切系統(tǒng),PLC采集現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),通過無線以太網(wǎng)交換信息,實(shí)時(shí)控制生產(chǎn)過程,完成螺旋焊管的自動(dòng)優(yōu)化剪切過程。在寶雞鋼管遼陽鋼管長現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后,效果良好,滿足生產(chǎn)要求,基本替代了以往人工操作,且很好地避免了不滿足長度要求的廢管產(chǎn)生,提高了生產(chǎn)效率,并且減少了不必要的成本浪費(fèi)。系統(tǒng)提高了廠家螺旋焊管生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平,但是與國際先進(jìn)螺旋焊管廠家相比,在數(shù)字化信息化方面還存在較大差距,仍需繼續(xù)努力,改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和控制算法,實(shí)現(xiàn)鋼管的生產(chǎn)信息跟蹤,生產(chǎn)過程記錄等功能。
(審核編輯: 滄海一土)
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