0 引言
隨著工業自動化的發展,出現了數控加工中心,它在減輕工人的勞動強度的同時,大大提高了勞動生產率。但數控加工中常見的上下料工序,通常仍采用人工操作或傳統繼電器控制的半自動化裝置。前者費時費工、效率低;后者因設計復雜,需較多繼電器,接線繁雜,易受車體振動干擾,而存在可靠性差、故障多、維修困難等問題。為解決以上問題,我們研究開發了一套采用可編程序控制器PLC控制的上下料機械手控制系統。該系統動作簡便、線路設計合理、具有較強的抗干擾能力,保證了系統運行的可靠性,降低了維修率,提高了工作效率。
1 系統工作原理
如圖1所示,本系統的上下料機械手采用關節式整體結構,具有結構緊湊、運動平穩的特點,可以方便地實現無級調速。該裝置抓取工件質量可達40~50kg,工作范圍為橫向1.2m、縱向0.8m。
圖1 機械手的機械結構簡圖
系統啟動時,首先進行自檢,若設備正常,則機結束信號傳來時,機械手開始動作,其具體動作過程如下:原始位置→小手臂伸出→手指夾緊(抓住卡盤上的工件)經短時延時一手腕向左逆擺(從卡盤上卸下工件)→大臂旋轉180°→小手臂伸出(上料)→開關發出料到位信號→手指松開(放料)→小手臂縮回→小手臂上擺(同時卡盤夾緊工件,機床開始加工)→大手臂下擺→手指松開(將工件放在料架上)→小手臂縮回→大臂旋轉180°同時料架轉位(轉60°)→小手臂伸出→手指夾緊(抓住待加工的工件)→大手臂上擺(從料架上取走工件)→小手臂水平待料,系統原位卸荷。
2 系統結構組成
機械手的整個系統主要由控制系統、驅動系統和執行系統三部分組成,其結構框圖如圖2所示??刂葡到y主要包括:位置檢測裝置、可編程控制器、主控柜及主控面板(狀態顯示和操作按鈕)。
圖2機械手的系統結構圖
驅動系統采用全液壓驅動,該系統能實現機械手的自動運行、手動調節,同時保證了整機動作迅速、平穩,特別是滿足了機械手伸縮臂的動作精度、需承受大負載及運動性能等方面的特殊要求。
執行系統由升降機構、回轉機構、手臂伸縮機構、手部夾持機構、定位機構等組成,整體為圓柱關節式結構。與傳統的上下料機械手不同的是:該系統采用了具有雙夾持結構的手臂設計(圖1),在其中一夾持機構卸料后,手臂旋轉一定角度,另一夾持機構上料,在兩次上下料之間機械手臂往返各一次,與傳統的往返各兩次比較更加節省時間,效率更高。
3 系統軟硬件設計
整個機械手的控制,是通過向系統提供符合要求的開關信號來實現的。具體地講,就是按機械手的動作要求,PLC通過信號采集、控制液壓系統的電磁換向閥的通斷電,實現裝置的自動或手動上下料。系統的硬件主要由機械本體、液壓驅動系統、PLC控制系統組成,軟件系統主要通過PLC的編程實現。
3.1 液壓驅動系統
液壓系統原理圖如圖3所示,在該系統中,為防止各種干擾影響手指抓取工件,故采用雙泵供油;手部的夾緊和松開動作的控制,是由雙作用式活塞缸配合凸輪和連桿機構組合驅動,實現卡爪的圓弧開合;手腕、小手臂、大手臂的擺動則是由擺動液壓馬達實現,手腕、小手臂可在相互垂直的兩平面內擺動,大手臂可正反旋轉180°;為防止突然斷電時手指松開和大、小臂倒下來,在手指夾緊油缸和大、小臂油缸的控制回路中采用液控單向閥,并在液壓回路中配置限位開關、壓力繼電器和位置傳感器來實現動作的換接控制。同時還設置急停、復位。
圖3液壓系統圖
3.2 PLC控制系統
根據系統控制信號的數量,本系統選用三菱FxON-60MR-D型可編程控制器。該PLC自帶編程器,能實現離線及在線編程,還可以結合實際的工程要求,調整控制程序,實現機械手的不同動作,實現了柔性化設計。
該機械手在PLC控制下可實現手動、連續動作兩種工作方式,主程序流程圖如圖4所示,手動方式是指利用按鈕對機械手每步動作單獨進行控制,連動方式是指機械手根據控制信號自動循環執行每步動作,直至收到停止信號。系統啟動后,根據工序要求,通過旋轉按鈕確定機械手的工作方式,如果選擇單動則執行手動程序,否則默認執行連動程序。
圖4 PLC主程序流程圖
PLC的自動控制程序的編寫方法很多,根據本次設計中機械手的特點,要求每一個動作嚴格按順序執行,因此采用步進指令編寫,可保證機械手的運行有條不紊,即使出現誤動作也不會造成混亂,圖5即為機械手動作過程控制的梯形圖。其動作執行過程如下:系統啟動,機械手處于待料狀態,獲得取料信號后機械手開始動作,從原點出發按工序自動循環工作,直到收到停止信號,機械手在完成最后一個周期的工作后返回原點,自動停機。
圖5機械手動作過程控制梯形圖
為避免因壓力不足或機械手動作不到位造成的誤動作,系統設置了延時報警系統,如圖6所示。
圖6延時報警系統梯形圖
當某一液壓缸因故障被卡超過設定時限,延時報警系統將動作:設YS為控制該缸動作的繼電器,XS為對應動作的限位,若該動作超時,對應的時間繼電器T4將動作,則T4的動合觸點接通,首先接圖6延時報警系統梯形圖通Y18,切斷電源,停機。因故障排除按鈕為動作,內部繼電器RO未導通,則Y16接通,與之相連的報警蜂鳴器通電發聲報警,與此同時,8901 C導通后周期性地通斷,通過已接通的功導通Y17,使與之相連的報警指不燈不停閃爍,提醒工人排除故障,從而避免故障加重造成損失。一旦按下故障排除按鈕,X14接通,內部繼電器導通,其通斷觸電打開,蜂鳴器停止報警,報警燈熄滅。
4 結束語
本系統采用PLC對數控機床上下料機械手進行控制,實現了手動、連動、互鎖、狀態顯示、延時報警等功能,具有較強的抗干擾能力和良好的可靠性。經調試檢驗,該系統運行符合程序設計要求,具有良好的協調運行性能。
(審核編輯: 滄海一土)
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