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12個印染廢水處理項目案例詳析(含概況/工藝流程/工程投資)

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所屬頻道:新聞中心

關鍵詞: 印染廢水處理,廢水處理,印染廢水

    下面12個印染廢水案例中,分別有廢水回用工程案例,廢水處理案例以及廢水工程提標改造案例,案例內容包含了詳細的工藝選擇,工藝流程、設備選型以及工程投資和運行成本,可供業內人士參考。

    1、紹興某印染企業廢水回用工程

    工程概況

    主要以棉、麻、人棉、滌棉及其混紡、交織、彈力面料印染加工為主,在生產過程中,排放的廢水COD高、色度深、堿性強,日排污水量為3kt。

    設計水質指標

    進水pH為9~10,COD≤2g/L,色度≤3000倍,電導率≤8mS/cm;設計回用水pH為6.5~8.5,COD<50mg/L,色度<15倍,電導率≤0.5mS/cm。

    主體工藝

    MBR+RO雙膜工藝

    工藝流程

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    構筑物及設備

    預處理系統:污水調節池、格柵、冷卻塔、絮凝反應池、平流沉淀池

    生化系統:1、水解池(1座);2、好氧池(1座);3、MBR池:4座,3用1備。采用浸入式簾式膜組件,材質為聚偏氟乙烯(PVDF)中空纖維膜。配套設備有吹掃風機,功率15kW,空氣體積流量625m3/h,3用1備;抽吸泵,5.5kW,體積流量40m3/h,4臺;正洗清洗泵,功率15kW,流體積量180m3/h,1臺;反洗清洗泵,2.2kW,體積流量50m3/h,揚程9m,1臺;酸加藥泵,1.1kW,1臺;堿加藥泵,1.1kW,1臺;次氯酸鈉加藥泵,1.1kW,1臺。

    RO系統:1、保安過濾器;2、RO裝置:該RO系統共1套,設計產水量1800t/d,共27個膜組件,按1級2段方式排列,其中1段18只膜,2段9只膜,每個膜組件6芯裝,設計回收率60%。配套設備有低壓泵,功率18.5kW,體積流量200m3/h,1臺;高壓泵,45kW,體積流量65m3/h,2臺;3、加藥系統:在進入RO裝置之前需加阻垢劑和還原劑防止結垢和微生物污染,配套設備有配藥桶、加藥桶及計量泵,通過PLC自動控制阻垢劑和殺菌劑的加藥量。

    處理效果

    工程1年穩定運行結果表明,產水pH為6.5~8.5,COD<50mg/L,色度<15倍,電導率<0.5mS/cm,達到了FZ/T01107-2011回用水質指標,中水回用率達60%。

    工程投資

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    總投資500萬元,設計處理水量3kt/d,回用1.8kt/d,回用率達到60%。企業每年可回收594kt污水、減排COD排放量1188t、節省水費136.62萬元。

    2、江西某紡織企業廢水處理

    工程概況

    廢水中污染物成分十分復雜,含有各種漿料助劑(表面活性劑)、染料、纖維、堿、漂白劑、無機鹽等,具有瞬時排放濃度高、水質變化大、色度深、水溫高、難降解有機物比例高等特點。處理水量為8000m3/d。處理后達到《紡織染整工業水污染物排放標準》(GB4287—2012)

    設計水質指標

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    主體工藝

    初沉+水解酸化+CASS+混凝沉淀吸附+過濾組合工藝

    工藝流程

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    構筑物及設備

    機械格柵:格柵間隙為10mm,柵寬為0.7mm?

    集水井:尺寸為6.0m×6.0m×3.0m,有效水深為2.7m,有效容積為97.2m3

    調節池:尺寸為30m×20m×6.5m,有效水深6.0m,有效容積3600m3,水力停留時間為10.5h?

    初沉池:為輻流式,直徑為21m,池邊水深2.0m,有效容積667m3,表面負荷為1.0m3/(m2·h)?初沉池內設置周邊傳動刮泥機,轉速為3.1m/min,電機功率為0.55kW?必要時投加亞鐵鹽進行預處理?

    水解酸化池:尺寸為46m×24m×6.5m,有效水深6.0m,有效容積6600m3,水力停留時間為20.0h?水解酸化池內設置彈性立體填料,體積為4500m3?

    CASS反應池:CASS反應池4格并聯,單格尺寸為40m×14m×6.0m,有效水深5.5m,污泥負荷為0.08kg/(m3·d)?運行周期為8h,進水1.5h,曝氣3.5h,沉淀1.0h(曝氣0.5h后),排水1.5h?

    混凝反應池:尺寸為4m×4m×5.5m,有效水深5.0m,有效容積80m3,水力停留時間為0.25h?

    機械加速澄清池:直徑為8.5m,池總深度為6.8m,分為第1絮凝池?第2絮凝池和分離室,總停留時間為2.5h?池內設置1臺攪拌設備,攪拌葉輪直徑為1.4m,電機功率為7.5kW?同時設置1臺帶有減速機的機械刮泥設備,刮臂直徑為5.2m,電機功率為1.5kW?

    除鐵除錳濾罐:3臺,直徑為3m,填料為錳砂,濾速為10.6m/h?

    清水池:尺寸為14m×10m×5.5m,有效水深5.0m,有效容積560m3,水力停留時間為2.1h?

    處理效果

    平均COD、BOD5、SS和色度去除率分別為97.3%、97.8%、90.0%和96.3%,出水水質穩定,達到《紡織染整工業水污染物排放標準》(GB4287—2012)中新建企業水污染物排放限值的要求。

    工程投資

    總投資為1702.2萬元,用電負荷為388.19kW?電費為0.74元/t,運行藥劑費為0.33元/t,人工費為0.04元/t,污泥處置費為0.27元/t,設備維護費為0.12元/t?故在未計設備折舊的情況下,運行費用為1.50元/t。

    3、浙江某印染企業廢水處理

    工程概況

    廢水主要來源于生產中清洗、染色、砂洗、脫水、整理工序,主要含有漿料、染料、助劑、表面活性劑及其他有毒有害成分等,有機污染含量中等,但污染物種類繁多、色度高,B/C低,可生化性較差,其pH為6.0~9.0,COD為≤1200mg/L,BOD5為≤300mg/L,SS的質量濃度≤400mg/L,色度≤500倍。廢水設計處理規模為1500m3/d,出水達到GB4287-2012標準。

    設計水質指標

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    主體工藝

    混凝+A/O+O3-BAF

    工藝流程

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    構筑物

    調節池設1座,,前端設有人工格柵。內設QJB1.5/6-260/3-980攪拌系統2套(SUS304材質),防止懸浮固體顆粒沉淀。

    混凝沉淀池設1座,分2格。配套準600mm導流裝置2套,碳鋼防腐材質。混凝沉淀前端設反應池,設計反應時間30min,配套反應攪拌機3套,功率1.1kW,碳鋼防腐材質。

    水解酸化池設1座,半地上式鋼砼結構。內設準160mm×80mm半軟性組合填料;設QJB2.2/8-320/3-740S攪拌系統4套,SUS304材質。

    接觸氧化池設1座,半地下式鋼砼結構。內設準160mm×80mm半軟性組合填料,按填料計BOD5容積負荷0.35kg/(m3·d)。配套曝氣風機2臺,體積流量25.29m3/min,風壓58.8kPa,功率45.0kW,1用1備;設準69mm×550mm微孔曝氣器500套。

    二沉池設1座,分2格,半地下式鋼砼結構。配套準600mm導流裝置2套,碳鋼防腐材質。設污泥回流泵2臺,體積流量35m3/h,揚程15m,功率3kW。

    混凝終沉為斜管沉淀池,設1座,半地下式鋼砼結構。配套準80mm斜管填料,聚丙烯(PP)材質;混凝沉淀前端設有反應池,設計反應時間25min,配套反應攪拌機3套,功率1.1kW,碳鋼防腐材質。

    BAF設1座,分2格,半地下式鋼砼結構。設配套準1.6m×4.5m臭氧氧化2套,碳鋼防腐材質。配套1.0kg/h臭氧發生器2臺;設配套曝氣風機2臺,體積流量5.0m3/min,風壓49.0kPa,功率7.5kW;設配套反洗水泵1臺,體積流量600m3/h,揚程15m,功率45kW;設配套反洗風機1臺,體積流量28.05m3/min,風壓49.0kPa,功率37kW。

    污泥濃縮采用重力式濃縮池,設1座,半地下式鋼砼結構;設WL-360型臥螺離心脫水機1臺,每天運行10h,對濃縮后的污泥進行脫水處理。

    輔助建筑物生產輔助建筑物設配電間、風機房、化驗室、加藥間和污泥處理間等,總體尺寸為25.0m×6.0m×4.0m。

    處理效果

    出水效果良好,達到GB4287-2012標準。

    工程投資

    工程總投資為512.15萬元,運行成本1.61元/m3,占地面積約700.0m2。

    4、浙江某染整企業廢水工程提標改造

    工程概況

    面對新的生產情況及《浙江省印染行業淘汰落后整治提升方案》要求,企業決定對現有廢水處理設施進行擴建、改造,并增加回用水處理設施,實現50%的中水回用率。工程總設計水量為4000m3/d,其中在原有污水站設計能力2400m3/d的基礎上新增設計水量1600m3/d。

    設計水質指標

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    主體工藝

    混凝+A/O+Fenton+砂濾組合工藝

    工藝流程

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    構筑物及設備

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    處理效果

    能夠達到GB4287-2012中的間接排放標準

    工程投資

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    工程總投資約573.3萬元,其中土建費用為190.4萬元,設備及安裝費為319.9萬元,其它費用為63萬元。

    5、紹興市濱海工業園區某印染廠高氨氮廢水處理

    工程概況

    該廠日常廢水排放量為3000~3500m3。排放廢水含有微量堿減量廢水和高氨氮活性印花廢水,混合廢水可生化性一般、色度較深。為適應當地環保要求,該企業投資改造了原有污水處理設施,提升了廢水處理效果。設計處理水量4000m3/d。

    設計水質指標

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    主體工藝

    截留池/水解酸化/好氧生化/接觸氧化/混凝沉淀的組合工藝

    工藝流程

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    構筑物

    調節池1座、截留池1座、水解酸化池2座、中沉池1座、好氧池7座、二沉池1座、接觸氧化池4座、混凝沉淀池1座

    處理效果

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    工程投資

    工程總投資700.6萬元,其中設計、設備、安裝、調試投資285.6萬元,土建投資415萬元。日產生含水量70%污泥約4.5t。處理1m3污水需電費0.92元,人工費0.25元,藥劑費0.6元,污泥處置費0.28元,運行成本合計2.08元/m3。

    6、青島某印染公司含堿減量廢水的紡織印染廢水處理

    工程概況

    隨著企業堿減量技術的逐漸使用,排放廢水濃度提高,使廢水處理更為困難。堿減量后的滌綸具有絲綢般的柔順感,產生的水解產物主要是對苯二甲酸(簡稱TA)和乙二醇。廢水排放量為800m3/d,其中堿減量廢水約150m3/d,且水量波動較大

    設計水質指標

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    主體工藝

    預處理酸析/混凝沉淀/水解酸化/接觸氧化法相結合

    工藝流程

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    構筑物

    堿減量廢水處理池共2座?配套設備:耐腐蝕提升泵2臺,流量為35m3/h,功率為5.5kW;儲酸罐2套,總容積為20m3?

    格柵:人工格柵2道,柵隙分別為20mm和5mm,不銹鋼材質,柵渣由人工進行定期清理?

    曝氣調節池有效容積為330m3,設計停留時間為10h?配套設備:耐腐蝕提升泵2臺(1用1備),功率為5.5kW,流量為35m3/h;穿孔曝氣裝置1套

    混凝沉淀池采用豎流式,2座并聯?配套設備:PVC材質的折流混凝反應器1臺,停留時間為15min;中心導流裝置1套;出水鋸齒堰1套?

    水解酸化池總有效容積為333m3,停留時間為10h?配套設備:潛水攪拌機2臺,功率為3kW;進?出水布水裝置各1套;排泥裝置1套;填料共約200m3?

    接觸氧化池接觸總有效容積為666m3,停留時間約20h??配套設備:羅茨鼓風機2臺(1用1備),功率為22kW,風量為18.91m3/min;微孔曝氣器460套;組合?彈性混合型填料510m3;出水堰1套?

    二沉池有效容積為100m3,表面負荷為1.0m3/(m2·h),沉淀時間為3h,1座?配套設備:半橋式刮泥機1臺;污泥泵回流泵1臺,功率為3kW,流量為30m3/h;出水堰1套?

    污泥干化池堿減量廢水加酸后會析出大量TA,由于廢水酸性較強,故選擇污泥干化池進行過濾處理?污泥干化池設計300m2,保證每次污泥的自然干化時間>2d?

    污泥濃縮池有效容積為100m3,濃縮時間為26h,可使污泥的含水率從99.5%降至98%,體積縮減到原有體積的1/4?配套設備:污泥螺桿泵1臺,流量為8m3/h,揚程為600kPa,功率為3kW;板框壓濾機1臺,過濾面積為100m2,功率為1.5kW?

    處理效果

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    工程投資

    總投資約262萬元,占地約1200m2,運行費用約3.50元/m3,堿減量廢水回收TA可獲得效益約2.50元/m3

    7、浙江某印染企業廢水處理提標改造

    工程概況

    生產廢水主要包括染色廢水和堿減量廢水,染色廢水:設計水量2000t/d,pH為7~8,COD為1800mg/L,氨氮質量濃度為30mg/L,SS質量濃度為300mg/L,色度200倍;堿減量廢水:設計水量200t/d,pH>14,COD10000mg/L,氨氮質量濃度為30mg/L,SS質量濃度為200mg/L,色度1000倍。

    設計水質指標

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    主體工藝

    氣浮+生化+氣浮組合

    工藝流程

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    構筑物

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    處理效果

    運行結果表明,好氧池出水水質較好,COD去除率可達80%以上,處理后的出水水質COD<200mg/L,滿足紡織染整工業水污染物排放納管標準。

    工程投資

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    總投資約100萬元。

    8、嘉興市某園區印染企業低濃度印染廢水回用工程

    工程概況

    設計處理規模1500m3/d,回用水量800m3/d,回用率50%以上。

    設計水質指標

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    主體工藝

    混凝+水解酸化+A/O

    工藝流程

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    低濃度廢水處理系統

    1、廢水集水池。配套設備為潛污泵2臺(1用1備);粗格柵(d=10mm)1臺;細格柵(d=5mm)1臺。

    2、廢水調節池。配套設備為廢水提升泵2臺(1用1備);穿孔曝氣管,DN50,開孔直徑5mm;超聲波液位計1臺。

    3、混凝反應池。采用PAC作為混凝劑,聚丙烯酰胺(PAM)為助凝劑,pH為8~8.5。配套設備為框式反應攪拌機3臺,攪拌速度分別為20、10、5r/min。

    4、初沉池。配套設備為污泥泵,2臺(1用1備),斜管及支架;出水溢流堰及擋渣板,1套。

    5、水解酸化池。內置生物組合填料,潛水攪拌機2臺。

    6、A/O池。配套設備為三葉羅茨鼓風機2臺(1用1備);可變微孔曝氣器,單個曝氣頭釋放量1~3m3/h。

    7、二沉池。配套設備為污泥回流泵2臺(1用1備);出水溢流堰及擋渣板1套。

    回用水處理系統

    1、產水池。1座4格,由中間水池、砂濾出水池、超濾產水池和RO產水回用池合建。配套產水輸送泵及液位計。

    2、機械過濾器2座。配套設備:增壓泵2臺,砂濾反洗泵2臺。

    3、超濾膜組。超濾抽吸泵2臺(1用1備);超濾反洗泵2臺(1用1備);鼓風機1臺,殺菌劑計量泵1臺,中間水箱10m3,超聲波液位計2臺。

    4、反滲透膜組件。1套,采用陶氏抗污染卷式膜元件,單只8040RO膜產水能力0.585m3/h,RO膜芯數90根,每根膜殼6芯,RO系統采用二級處理方式運行,一級兩列12根膜殼,二級一列6根膜殼,濃縮液進入調節池,系統產水能力800m3/d(34.0m3/h),除鹽率90%以上,回收率80%以上。膜組件設計壽命3a。配備高壓水泵1臺,保安濾器1套,控制系統1套,清洗裝置1套,絮凝劑、還原劑、阻垢劑加藥箱及計量泵3套。

    處理效果

    RO出水COD、色度和SS分別為15mg/L、3倍和1mg/L,系統去除率分別達96.7%、96.3%和99.8%。各指標都低于設計回用標準,回用率53%

    工程投資

    工程總計489.78萬元。電費1.98元/m3,藥劑費0.56元/m3,易耗品更換費用為0.84元/m3,人工費0.15元/m3,運行成本3.53元/m3。年節約用水24萬t,年減少支出150萬余元。

    9、湖北省某印染工業園區廢水集中處理工藝改造

    工程概況

    預期建設規模為150000m3/d,分三期完成。一期集中處理工程經過多年運行,已達不到預期處理效果,亟需進行升級改造,并建設二期工程,以保證改造后出水水質達到《紡織染整工業水污染物排放標準》(GB4287—2012)

    設計水質指標(一期)

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    設計水質指標(二期)

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    主體工藝

    一期采用混凝+水解酸化+好氧處理工藝;二期采用混凝+水解酸化+好氧+深度處理工藝

    工藝流程(一期)

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    工藝流程(二期)

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    處理效果(一期)

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    處理效果(二期)

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    工程投資

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    10、江西某棉紡織印染廠廢水處理

    工程概況

    產生的綜合廢水色度高、pH高、COD高、BOD低,并含有少量硫化物。綜合廢水的B/C約為0.34,可生化性能一般。

    廢水處理設計最大進水量為4000m3/d。

    設計水質指標

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    主體工藝

    混凝沉淀+水解酸化+接觸氧化組合工藝

    工藝流程

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    構筑物及設備

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    處理效果

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    工程投資

    總投資809.9萬元,其中土建為376.9萬元,設備費為337.4萬元。合計用電量為2999.5kW·h/d,電費以0.6元/(kW·h)計,電費合計為1799.7元/d,即0.450元/t;藥劑費用1953.6元/d,即0.488元/t;另計入工資福利費、維修費、污泥處置費等,則運行直接成本平均為1.02元/t,再計入固定資產折舊,運行總費用為1.27元/t。

    11、杭州下沙經濟開發區某紡織印染有限公司廢水處理

    工程概況

    設計廢水處理量為1200m3/d

    設計水質指標

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    主體工藝

    水解酸化池—兼氧/好氧池—曝氣生物濾池聯合處理工藝

    工藝流程

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    構筑物

    調節池。配套設備:穿孔管預曝氣系統(與生化池共用風機),污水提升泵2臺(Q=40m3/h,H=15m,N=4.0kW,1用1備)

    水解酸化池。配套設備:穿孔管曝氣系統(與生化池共用風機),新增DQT022低速潛水推流器2臺。

    兼氧/好氧池。由原A/O系統改造而成。配套設備:原有2臺SSR125羅茨風機(Q=13.5m3/min,風壓68.5kPa,N=37kW),KKI215微孔曝氣器280套。

    沉淀池。豎流式,直徑6.0m,有效水深2.5m,總深6.0m,共2座,并聯使用,表面負荷0.5m3/(m2·h),半地下砼鋼結構,靜水壓排泥。

    曝氣生物濾池由2座并聯組成.配套設備:底部設KKI215微孔曝氣器125套;羅茨鼓風機與生化系統共用;配套反沖洗水泵1臺(型號200WQ300-15-22,Q=300m3/h,H=15.0m,N=22kW)沖洗強度為5L/(m2·s);沖洗時間為5min。

    處理效果

    去除率分別為97.4%、95.6%、98.4%,其出水水質可滿足紡織印染生產工藝的回用要求。

    工程投資

    生產廢水量平均為1200m3/d,污水回用率平均為50%,即廢水回用量平均為600m3/d,整個改造系統的設備投資約為300萬元,年運行330d,具體估算如下:

    電費:電價以0.70元/(kW·h)計,設備實際消耗功率為45kW,則廢水回用的電費=45×24×0.7÷600=1.26元/m3廢水。

    設備維修費:年維修以設備投資5%計,為15萬元/a,則廢水回用的維修費=150000÷330÷600=0.76元/m3廢水。


    12、河南某印染企業廢水處理

    工程概況

    該廢水水量約1000m3/d,主要來源于絲光廢水、退漿廢水、漂白廢水及印染廢水等,堿度大,COD、色度、SS較高。廢水中含有漿料、殘余染料、纖維素、表面活性劑、漂白劑等,其中使用的上漿劑為難降解的聚乙烯醇。

    設計水質指標

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    主體工藝

    混凝沉淀—兩級生化工藝

    工藝流程

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    構筑物

    調節池處理規模為1000m3/d,42m3/h,采用鋼砼結構,尺寸為7.0m×5.0m×3.5m。配備2臺提升泵,1用1備,提升泵流量為43m3/h,揚程17m,功率4.0kW。

    混凝池設置2套加藥系統,包括2臺藥劑泵和2個藥劑桶;混凝沉淀池配備1臺單管道排污泵。

    1號水解池。采用鋼砼結構,停留時間7.5h,有效容積315m3,尺寸為10.0m×7.0m×5.0m。

    1號好氧池采用鋼砼結構,池底鋪設微孔曝氣器,共有5個反應池,合計水力停留時間約為24h。配備2臺三葉式羅茨鼓風機,當有機負荷達到設計值的50%以上時,需同時開啟2臺鼓風機;當有機負荷低于設計值的50%時,只需開啟1臺鼓風機,以節省能耗。該池設計參數為:停留時間4.7h,有效容積196m3,尺寸7.0m×7.0m×4.5m。

    污泥回流裝置配備1臺單管道排污泵。二沉池采用豎流式沉淀池,停留時間3.0h,表面負荷0.85m3/(m2·h),尺寸7.0m×7.0m×4.5m。

    2號水解酸化池采用鋼砼結構,停留時間4.4h,有效容積187m3,尺寸10.0m×7.5m×2.8m。

    2號好氧池:池底鋪設微孔曝氣器,配備1臺三葉式羅茨鼓風機,為池中的微生物提供氧氣,該池溶解氧一般控制在2mg/L左右。2號好氧池停留時間5.0h,有效容積216m3,尺寸9.0m×6.0m×4.5m。

    三沉池同樣采用斜板沉淀池,內設沉淀斜板,利用污泥的重力作用加速污泥沉降。停留時間為3.0h,表面負荷1.16m3/(m2·h),尺寸9.0m×4.0m×4.5m

    處理效果

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    工程投資

    工程共投資100.18萬元,總運行成本(包括設備折舊費)為2.07元/m3

    (審核編輯: 林靜)

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